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首頁 檢測技術(shù)與成果

分享:冷軋連退帶鋼力學性能不合格原因

冷軋連退工藝退火加熱和冷卻的時間越短,加熱和冷卻周期就短,生產(chǎn)連續(xù)緊湊可以避免罩式退火工藝中鋼卷因多次搬運造成的劃傷、黏結(jié)、折邊等缺陷,這樣不僅可以生產(chǎn)深沖用鋼,還可以生產(chǎn)多種強度級別的高強鋼。冷軋連退工藝具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品成品率高、產(chǎn)品種類多、生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點[1-3],同時也存在工藝技術(shù)繁瑣、操作難度大、工藝區(qū)間窄、退火組織不均勻等缺點。冷軋連退工藝操作不當會引起產(chǎn)品力學性能不合格等質(zhì)量問題。

1. 連退生產(chǎn)工藝簡述

連續(xù)退火為帶鋼連續(xù)通過退火爐,退火爐無封口,帶鋼不經(jīng)過停留而直接進行卷取的生產(chǎn)方式。再結(jié)晶退火是連退生產(chǎn)的核心工序,而再結(jié)晶退火的關(guān)鍵設備是退火爐,退火爐由明火加熱段、輻射保溫段和快冷段組成。再結(jié)晶退火過程通過明火段和輻射段把帶鋼溫度提高到再結(jié)晶溫度以上、珠光體開始奧氏體化溫度(Ac1)以下,并通過調(diào)整帶鋼的運行速率來控制保溫時間,使帶鋼在爐內(nèi)完成再結(jié)晶退火,進而獲得材料需要的組織和性能。帶鋼最終的組織和性能主要受爐內(nèi)氣氛、爐內(nèi)帶鋼溫度和帶鋼運行速率等因素的影響。

2. 常見力學性能不合格情況及原因

冷軋連退帶鋼力學性能的常規(guī)檢測項目一般為屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率等,常見的不合格情況主要有屈服強度低于標準、屈服強度和抗拉強度均低于標準、斷后伸長率低于標準、斷后伸長率低于標準且抗拉強度高于標準等。

某冷軋廠生產(chǎn)的Q355XG鋼原料厚度為3.5 mm、成品厚度為2.36 mm、壓下率為33%。表1,2分別為Q355XG鋼試樣1~5的力學性能測試結(jié)果和退火工藝參數(shù),其中試樣1為力學性能合格試樣,試樣2~5分別為屈服強度低于標準、屈服強度和抗拉強度均低于標準、斷后伸長率低于標準、斷后伸長率低于標準且抗拉強度高于標準試樣,工藝參數(shù)中TV為厚度與板帶運行速率的乘積,當厚度一定時,TV越大,板帶運行速率越快,退火時間越短。表3為Q355XG鋼化學成分的出廠要求,試樣1~5的化學成分均符合出廠要求。

Table 1. Q355XG鋼力學性能測試結(jié)果
項目 屈服強度/MPa 抗拉強度/MPa 斷后伸長率/%
試樣1實測值 388 517 21.0
試樣2實測值 312 488 22.5
試樣3實測值 334 458 21.0
試樣4實測值 524 613 11.0
試樣5實測值 581 663 10.5
標準值 ≥355 470~630 ≥15
Table 2. 退火工藝參數(shù)
試樣編號 TV 明火段板帶溫度/℃ 實際溫度/℃
1 116 750 730~770
2 115 770 745~790
3 113 740 720~760
4 118 740 720~760
5 118 730 700~750
Table 3. Q355XG鋼化學成分出廠要求
項目 質(zhì)量分數(shù)
C Si Mn P S Al
標準值 0.17~0.21 ≤0.15 0.80~1.0 ≤0.030 ≤0.030

2.1 屈服強度低于標準

試樣1,2的顯微組織形貌分別如圖1,2所示。由圖2可知:試樣2組織中珠光體有球化趨勢,為典型的高溫退火組織。追溯退火工藝,試樣2明火段板帶溫度過高,實際溫度大部分時間在Ac1(730 ℃)以上,已經(jīng)達到珠光體向奧氏體轉(zhuǎn)變溫度,經(jīng)過后續(xù)輻射段保溫(低于明火段20~40 ℃),組織接近雙相區(qū)球化退火組織,強度大幅降低,又因

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