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首頁 檢測技術(shù)與成果

分享:低碳鋼頭部褶皺缺陷分析與預(yù)防措施

低碳鋼熱軋鋼卷可作為冷軋產(chǎn)品原料,在經(jīng)過冷軋機組前需經(jīng)過分切剪將鋼卷頭尾剪切整齊,利于焊接頭尾保證冷軋機組連續(xù)穿帶。由于參差不齊,頭尾剪切長度隨熱軋鋼卷的頭尾質(zhì)量而變,一般不大于2.5 m。如果熱軋鋼卷的頭尾存在質(zhì)量缺陷,頭尾剪切長度會增加,并且增加檢查頭尾質(zhì)量。

本鋼生產(chǎn)的低碳鋼冷軋原料(即熱軋低碳鋼卷)易出現(xiàn)頭部褶皺缺陷,造成頭部20 m存在質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致冷軋頭尾剪切無法實現(xiàn)有效切除,嚴重影響冷軋生產(chǎn)。通過對低碳鋼熱軋生產(chǎn)過程實施鋼帶板形控制、層冷輥道前滑優(yōu)化調(diào)整、卷取機速度優(yōu)化調(diào)整、夾送輥壓力優(yōu)化調(diào)整、卷筒張力優(yōu)化調(diào)整等措施,可以解決此類缺陷的產(chǎn)生。

1. 頭部褶皺缺陷的特征

頭部褶皺缺陷的主要特征:集中在熱軋低碳鋼卷頭部20 m以內(nèi),頭部開始逐漸減輕,褶皺與軋制方向呈一定夾角,熱軋精軋后表面檢查儀檢測不到缺陷,對冷軋生產(chǎn)影響非常大。

該缺陷主要形貌如圖1所示。圖1(a)較為嚴重,影響頭部長度約20 m,圖1(b)較輕,影響頭部長度約8 m。


2. 原因分析

2.1 浪形影響

2300線軋機初始設(shè)計在帶鋼頭部咬入過程中,彎輥力較大,易形成中浪情況,平均平直度在?50 I。低碳鋼在中浪較重的情況下,卷取機夾送輥咬鋼時,浪形較重部位由于延展不開將導(dǎo)致“斜紋”產(chǎn)生。

2.2 導(dǎo)尺強制糾偏影響

低碳鋼的強度較低,在卷取溫度較高的情況下,進一步降低了其強度;同時帶鋼的厚度較薄,頭部板形較難控制,因此帶鋼頭部在輸出輥道上極易產(chǎn)生橫向“飄擺”,導(dǎo)致在帶鋼頭部20~30 m處進入1#導(dǎo)尺時會產(chǎn)生較大的強制糾偏,強制糾偏或帶鋼本身產(chǎn)生的側(cè)彎會在一側(cè)出現(xiàn)“鼓包”現(xiàn)象,較大的“鼓包”在進入夾送輥時延展不開將導(dǎo)致“斜紋”產(chǎn)生。由于1#機導(dǎo)尺強制糾偏后,2#和3#機“斜紋”較1#機明顯偏少。

2.3 帶鋼頭部折疊的影響

帶鋼在層冷輥道前進過程中,若出現(xiàn)起套、失張等現(xiàn)象,帶鋼頭部在通過夾送輥過程中打彎、折疊,由于輸出輥道后端與夾送輥前滑速度為同一值,導(dǎo)致越接近卷機輥道上的帶鋼不能被超前速度所抻直。經(jīng)過夾送輥及助卷輥的碾壓,帶鋼有可能產(chǎn)生“斜紋”缺陷。

2.4 卷取機速度設(shè)置的影響

助卷輥和卷筒前滑速度相同,助卷輥起不到將帶鋼輸送至卷筒幫助卷取的功能,甚至影響到帶鋼在卷取機內(nèi)的輸送,特別在第7~9圈時,由于助卷輥與卷筒間的間隙已經(jīng)填滿,出現(xiàn)1#助卷輥前進套折疊現(xiàn)象,在成品板面即為“斜紋”。夾送輥壓力較小也會導(dǎo)致精軋與F7之間張力建立不好產(chǎn)生起套、失張情況。

2.5 帶鋼頭部張力的影響

頭部張力設(shè)定偏小導(dǎo)致帶鋼頭部建張較差,帶鋼在卷機頭幾圈會產(chǎn)生輕微的“堆鋼”現(xiàn)象,從而經(jīng)過助卷輥碾壓產(chǎn)生“斜紋”缺陷。在帶鋼卷取實際控制中,一級根據(jù)二級設(shè)定的參數(shù)值設(shè)定卷取過程中不同時段的卷筒扭矩,得以實現(xiàn)卷形的穩(wěn)定控制。圖2為帶鋼頭部助卷輥轉(zhuǎn)矩截圖,帶鋼的頭部助卷輥的轉(zhuǎn)矩為負數(shù),說明頭部卷取時有失張現(xiàn)象。表明“斜紋”極可能在帶鋼頭部卷取至助卷輥打開期間產(chǎn)生。



3. 預(yù)防措施

3.1 優(yōu)化平衡彎輥力

一級將F7支撐輥平衡力750 kN調(diào)整為700 kN。二級在模型表內(nèi)進行優(yōu)化參數(shù),在程序內(nèi)對設(shè)定彎輥力進行修正,在SPRP表內(nèi)增加7個機架彎輥力系數(shù)。軋制低碳帶鋼時,可根據(jù)要求,使設(shè)定彎輥力小于750 kN。帶鋼在頭部咬入時,減小中間浪,緩解帶鋼中間浪導(dǎo)致的“斜紋”缺陷。

3.2 提高導(dǎo)尺對中性

減少0#導(dǎo)尺待機開口度50 mm,適當(dāng)減少1#導(dǎo)尺強制糾偏,提高導(dǎo)尺對中性。利用檢修及年修期間對導(dǎo)尺同步軸進行調(diào)齒,調(diào)齒后導(dǎo)尺對中誤差控制在5 mm以內(nèi),符合標(biāo)準。

3.3 優(yōu)化層冷輸出輥道前滑率

對模型內(nèi)層冷輸出輥道的各段前滑率逐步增加,如表1所示,旨在用輸出輥道前滑速度拉直帶鋼,保證帶鋼在輥道以不失張、不起套的狀態(tài)平直進入卷取機。


3.4 優(yōu)化助卷輥前滑率

助卷輥在卷筒咬鋼過程中,起到抱緊帶鋼的作用,使帶鋼保持平直,并且處于拉緊狀態(tài),結(jié)合生產(chǎn)實際,對助卷輥的前滑率進行針對性優(yōu)化調(diào)整。



3.5 優(yōu)化夾送輥參數(shù)

夾送輥在卷取過程中起到關(guān)鍵的導(dǎo)向作用,同時在卷筒和F7之前保證張力穩(wěn)定的樞紐位置,在帶鋼頭部穿過夾送輥時,夾送輥通過輥縫將帶鋼導(dǎo)向卷筒,和F7之間建立起足夠的張力,以保證帶鋼處于平直狀態(tài),避免帶鋼在失張狀態(tài)下發(fā)生折疊,同時和導(dǎo)尺同時作用,以免帶鋼發(fā)生跑偏。因此針對夾送輥進行壓力及前滑速度進行優(yōu)化調(diào)整,如表3所示。


3.6 優(yōu)化帶鋼頭部卷取機張力

通過對卷取機全程6段張力控制進行分析,由于張力原因產(chǎn)生的“斜紋”缺陷主要產(chǎn)生于帶鋼頭部卷取至助卷輥打開期間,因此對影響這一時序內(nèi)第一段、第二段張力進行了調(diào)整,如表4所示,經(jīng)調(diào)整后的張力有助于帶鋼頭部卷取,且對帶鋼寬度無影響。



4. 結(jié)束語

對“斜紋”缺陷制定了針對性的優(yōu)化方案,有效減少低碳鋼冷軋產(chǎn)品原料帶鋼頭部不良區(qū)域,減少了不良品返修,提高成材率,同時消除了因“斜紋”導(dǎo)致冷軋斷帶、軋輥損傷等事故。


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文章來源——金屬世界


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